燃气蒸汽发生器马达不启动故障分析及处理方法
原因:燃烧程序控制器故障灯亮
处理方法: 按复位按钮
原因:自控开关失灵
处理方法:复位或更换
原因:电动机故障或失灵
处理方法:修复或更换
原因:燃烧器到主燃油阀的电控快速接头脱落
处理方法:检查或重新安装
原因:控制电路中断
处理方法:寻找断开点
原因:燃油高,低压开关故障或保护动作
处理方法:检查调整调压阀或更换
原因:风压开关故障,常见闭触点离开
处理方法:更换
原因:关阀指示灯开关动作,阀门泄漏
处理方法:清洁或更换
原因:燃油输送中断
处理方法:检查管理或紧急切断是否开启
1 引言
随 着国家能源战略的深化和节能减排对大气环境要求日益提高的情况下,天然气利用工程大幅度开展,国内天然气需求量迅猛增加。天然气市场化程度的加深,对气源 的竞争更加激烈。然而天然气的管道供应一般都是“照付不议”合同。这对于下游燃气企业大力拓展业务来说,电加热水浴式气化器价格,往往会出现供不应求的局面,影响企业的盈利能力。 而液化天然气(LNG)以清洁、热值高、燃烧充分、价格低、运输经济性及安全等优点,很好的解决了管道输送天然气发展的瓶颈。目前,LNG主要用于城镇燃气储气调峰、气源过渡、事故应急、天然气汽车业务和天然气管网未到达的区域供气等方面。本工程以灵活应用和应急供气的特点更好的实践了LNG气化站的应急供气。
2 工程建设
本工程占地面积约660m2,是在原有液化石y气(LPG)气化站内的一块空地上进行扩建。设计高峰小时供气量10000Nm3/h,年平均日供气量60000Nm3。于2012年2月竣工并安全运行。
2.1 项目背景
根据《佛山市南海区管道燃气专项规划(2010—2020)》的指导思想和相关调研资料表明,到2015年南海区供气规模将达到3.2×108m3/a,大约是2010年年供气量的3倍,平均每年用气量增加60%以上。待大型LNG综 合储配站项目的建成投产还需要l~2年时间,在大型综合储配站建设期间为了**客户用气需求,LNG气化站应急供气工程应用而生。
2.2 方案选择
(1)常规LNG气化站需要LNG低温储罐储存LNG,然而LNG低温储罐对周边环境安全防火间离要求较高;加之城市化发展程度较高的地区,对于燃气场站用地选址较为困难。所以本工程暂时取消LNG低温储罐的设置,待原有液化石y气站改造时可考虑增加。
(2)LNG气化站内BOG气体(LNG瞬时蒸发气)主要来源于:低温储罐的曰蒸发量;LNG槽车装卸时瞬时气化量。该站取消BOG气化器的设置。卸车时,随着槽车中的液相缓慢减少,槽车的压力同时缓慢降低,较后槽车中的BOG气体通过低温液相管道到达空温式气化器,当槽车中的压力降至略**管网运行压力时,关闭总阀,卸车完毕。卸车时间会增长一点,不会造成很大影响。通常BOG气化后的常温天然气需要单独调压计量。所以BOG气化器以及出口端工艺设备也都可以取消。
对于应急供气的LNG气化站,取消以上设备既不会影响安全供气需要,又节省投资、缩短建设工期。